Case Study 61
 
   
   
 
 
项目监测情况
 
    通过现场监测及对提供的资料进行统计、计算,得出如下结论:
    1、采用探针式流量计取代原来的孔板式流量计后,管网内压力损失明显减小,使能耗相应下降,经对比计算整个系统节能率达3.4%。
    2、使用前、后各一年的对比数据表明,在蒸汽产量相同的情况下,年节燃煤1947吨,减排二氧化碳5064吨。
    3、由于探针式流量计灵敏度高,小流量也可精确计量,使原来总表和分表误差由15%缩小到2%,因此每年比原先多收回供热费用达100万元,
    4、项目总投资80万元,按节能和收费综合效益计算投资回收期为7个月。
 
推广潜力
 
    目前,随着我国对环保要求的不断提高,各大中小城市都加快了集中供热的步伐,热能的精确计量,热网的集中科学管理,已是当务之急,原来使用的孔板流量计存在着压力损失大,小流量计量精度差等问题,而探针流量计具有压力损失小、精度高、安装简便、维护费用低等诸多的优点,应是今后蒸汽计量中首选的计量仪表。它还可广泛应用于石油、化工、轻工等行业各种气体、液体的计量。目前,我国每年生产销售各种流量计20多万台,只要占10%的市场份额就是20000台,市场潜力巨大。